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干燥器控制系统的改造0调压阀

古顶五金网 2022-10-27 14:30:31

干燥器控制系统的改造

干燥器控制系统的改造 2011年12月09日 来源: 1、概述干燥器是为全厂仪表提供干燥仪表空气而设置的,由A 和B 两个吸附器组成,一个吸附,一个再生。吸附是装置空气由吸附器底部进入,经其内部的活性干燥剂硅胶吸附水分后,由上部出来,再过滤后送入仪表管网;再生是厂房内的空气经罗茨风机吸入,由电加热器加热后,从干燥器上部进来,下部出去到空气中放空,即用热空气流带出干燥剂中的水分,达到循环使用干燥剂的目的。控制系统主要任务是实现定时自动切换再生和吸附过程,并自动完成再生过程。即干燥器顶部温度上升到220℃时,电加热停,降到180℃时,再启电加热,如此反复几次,当底部温度到80℃时,停电加热、启动冷吹风,直到底部温度到50℃时,停冷吹风,再生过程结束,具备再次切换条件。2、改造原因及措施原控制系统为传统的继电器控制,其主要问题是:继电器寿命短,工作不可靠,常有误动作,有些继电器长期带电,致使线圈温度升高而烧坏,尤其是延时继电器KT—2, 最多时一周内更换3~4次;其次电气接线和开关接点多,加上时间一长,导线老化,焊点松动,很难及时准确地判断出故障点;还因故障率太高 ,有些程序不能自动执行,而由操作工手动完成。所有这些给仪表维护和工艺操作带来不便。为稳定生产和减少维护量,提出将原继电器控制改为可编程控制器PLC控制。工艺控制要求:第一,定时自动切换A、B吸附器,切换周期为11小时;其次自动完成再生过程,如前所述。根据控制要求设计出输入点和输出点,输入为15点,输出为10点,其I/O分配情况如下表。程序设计则由原继电器控制电路图改为梯形图,再根据梯形图写出对应的指令程序表即可,梯形图及程序表略。由于其I/O点数较少,所以选择三菱公司FXON-60MR 小型PLC,本机型I/O点数为36/24,均有一定的备用量。由编程器将程序表输入PLC,并测试,即检查程序是否能按控制要求执行,模拟输入信号,使输出点动作。成功后再安装于现场。接线、布线等现场设置略。

3、延时扩展的设计这次改造中最大的问题就是延时的设计,因PLC定时器的最大计时时间为3276.7s ,而干燥器切换时间要求11小时,所以必须进行延时扩展,归纳起来有如下几种方法:最直接的方法是定时器接力计时,即先启动一个定时器计时,时间到时,用第一个定时器的常开触点启动第二个定时器,再用第二个定时器启动第三个定时器,… … 以此用最后一个定时器常开触点去控制最终的控制对象。这样至少需要12个定时器串联,才能满足11小时的延时。这种方法容易但梯形图和程序都比较长。 第二种方法是利用计数器配合定时器获得长时间延时,如图1 ,在定时器T1的支路中接有其常闭触点,它使定时器每隔0.1S×600 ,即1分钟接通一次,并使计数器C10计一个数,当C10计数到设定值时,Y10得电。整个计时时间为 :0.1S×600×660=11(小时)。实际上是一种振荡电路,由定时器产生一个脉冲为1分钟的方波,再由计数器计数并用其触点控制最终对象,来实现长时间延时。还有一种方法组成扩展定时器,就是利用内部时钟脉冲(特殊辅助继电器)和一个计数器组成。如图2,M8014为内部1分钟时钟脉冲,其线圈由PLC 自行驱动,用户只用其触点,M8014的功能是其接点以1分钟为周期重复通/断动作。计数器计数到660个脉冲就是660分钟即为11小时,同样实现了长时间延时。由上可知,后两种方法简捷实用,且经过实验效果也很好,所以改造后的干燥器控制系统选择了第三种扩展延时方法。4、结束干燥器控制系统改PLC控制,将近一年时间,故障率大大降低。因为硬件减少了,电气接线和开关接点也少了,所以,故障易诊断,处理也方便,如有一I/O点或内部继电器等编程元件坏,用编程器更换一备用点即可。 这样既减少了仪表维护量也简化了工艺操作,为公司长期稳定生产和实现无人操作岗位提供了条件。

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